长庆油田华H50-7井超长水平段钻井液技术

胡祖彪, 张建卿, 王清臣, 吴付频, 韩成福, 柳伟荣

胡祖彪, 张建卿, 王清臣, 吴付频, 韩成福, 柳伟荣. 长庆油田华H50-7井超长水平段钻井液技术[J]. 石油钻探技术, 2020, 48(4): 28-36. DOI: 10.11911/syztjs.2020050
引用本文: 胡祖彪, 张建卿, 王清臣, 吴付频, 韩成福, 柳伟荣. 长庆油田华H50-7井超长水平段钻井液技术[J]. 石油钻探技术, 2020, 48(4): 28-36. DOI: 10.11911/syztjs.2020050
HU Zubiao, ZHANG Jianqing, WANG Qingchen, WU Fuping, HAN Chengfu, LIU Weirong. Drilling Fluid Technology for Ultra-Long Horizontal Section of Well Hua H50-7 in the Changqing Oilfield[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2020, 48(4): 28-36. DOI: 10.11911/syztjs.2020050
Citation: HU Zubiao, ZHANG Jianqing, WANG Qingchen, WU Fuping, HAN Chengfu, LIU Weirong. Drilling Fluid Technology for Ultra-Long Horizontal Section of Well Hua H50-7 in the Changqing Oilfield[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2020, 48(4): 28-36. DOI: 10.11911/syztjs.2020050

长庆油田华H50-7井超长水平段钻井液技术

详细信息
    作者简介:

    胡祖彪(1969—),男,甘肃兰州人,1991年毕业于承德石油高等专科学校油田应用化学专业,2010年获西安石油大学石油工程专业学士学位,高级工程师,主要从事钻井液技术研究与管理工作。E-mail:zjs1huzubiao@cnpc.com.cn

  • 中图分类号: TE254

Drilling Fluid Technology for Ultra-Long Horizontal Section of Well Hua H50-7 in the Changqing Oilfield

  • 摘要:

    长庆油田陇东地区华H50-7井是一口超长水平段水平井,水平段长达 4 088.00 m,钻遇泥岩层和断层,钻进过程中降摩减阻困难、井眼清洁难度大、泥岩层防塌和断层防漏堵漏难度大。为此,优选了水基钻井液,并提高钻井液的润滑性和抑制性,以降低摩阻和防止泥岩层坍塌;针对不同漏失情况,制定了相应的防漏堵漏技术措施,以解决断层防漏堵漏问题。华H50-7井应用了优选的水基钻井液,采取了制定的防漏堵漏技术,钻井过程中钻井液的润滑性和抑制性稳定,与使用原水基钻井液的邻井相比,下放钻柱和套管时的摩阻降低显著,发生井漏后均成功堵漏,未出现井眼失稳问题。华H50-7井的顺利完钻表明,优选水基钻井液、采取针对性防漏堵漏技术措施,可以解决陇东地区超长水平段水平井钻进中托压严重、易井眼失稳、水平段地层造浆严重和水平段堵漏难度大的问题,这也为将来钻更长水平段水平井积累了经验。

    Abstract:

    Well Hua H50-7 is a horizontal well with an ultra-long horizontal section in Longdong area of Changqing Oilfield. The ultra-long horizontal section as well as the expected mudstone intervals and faults bring difficulties in resistance reduction, wellbore cleaning, prevention of the mudstone layer from collapsing and fault leakage prevention and plugging. The goal involves optimizing the water-based drilling fluid, the lubricity and inhibition of the water-based drilling fluid are improved to reduce friction and resistance and prevent the mudstone layer from collapsing. Different technical measures for leakage prevention and plugging were developed, depending on the severity of leakage to solve problems of fault leakage prevention and plugging. By applying the optimized water-based drilling fluid and adopting the developed leakage prevention and plugging technology, the drilling of Well Hua H50-7 had been smoothly completed. During the drilling process, the lubricity and inhibition of drilling fluid were stable. Compared with the adjacent wells using the original water-based drilling fluid, the resistance encountered in drilling string and casing running wassignificantly reduced. Lost circulations occurred were successfully plugged without the problem of borehole instability. The successful drilling of Well Hua H50-7 showed that by optimizing the formulation of water-based drilling fluid to improve its lubricity and inhibition, and adopting pertinent leakage prevention and plugging technologies, problems can be solved. Further, the problems involved in drilling the ultra-long horizontal sections of horizontal wells in Longdong Area, such as borehole instability, severe mud-making in the horizontal section, and difficulties in lost circulation control in the horizontal section could be solved effectively. At the same time, the successful completion of this well provided experience for drilling longer ultra-long horizontal section horizontal wells in the future.

  • 目前,渤海油田有45个油田正在生产,其中35个油田以人工水驱为主要开发模式。截至2018年底,渤海油田共有注水井787口,其中分层注水井742口,占比超过90%。国内对分层注水技术进行很多研究,并取得较好的现场应用效果[110]。渤海油田常用的分层注水技术有空心集成分层注水技术、同心分层注水技术、边测边调分层注水技术等,但在测调、验封时均需要钢丝或电缆作业配合,单井测调占用平台时间长。由于海上平台作业任务重,无法为钢丝、电缆调配作业提供足够的作业时间以及作业空间,同时大斜度井、水平注水井的井斜角超过60°,钢丝、电缆作业测调实施难度较大,导致近年来渤海油田分注井测试率和分注井层段合格率偏低,影响了分层注水开发效果。针对常规分层注水技术存在的问题,自2015年起渤海油田开始进行海上油田智能测调技术攻关,研制了三通结构带自锁无级调节的大排量测调工作筒,通过预置电缆的方式,实现了海上油田大排量远程电控直读注水,配套了适用于先期防砂完井方式下分层注水的分层密封工具,设计了防砂段内一体化电缆保护方案,形成了适用于海上油田先期防砂完井方式下分层注水的电缆永置智能测调关键技术[1113]。现场应用表明,该技术可明显提高分层注水井测调效率和测调频次,为渤海油田高效开发提供了技术支持和保障。

    电缆永置智能测调分层注水技术,其井下工艺管柱主要由智能测调工作筒、过电缆插入密封、井下钢管电缆、过电缆定位密封、安全阀、滑套等组成,地面设备主要由地面控制器及控制计算机组成,如图1所示。空心集成分层注水技术等渤海油田常规分层注水技术中工作筒与配水器各自独立,调配时需通过钢丝作业逐级投放、打捞配水器并更换水嘴。电缆永置智能测调分层注水技术将工作筒与配水器合二为一,并将温度、压力、流量等测试单元集成于工作筒中随管柱一同下入井内,通过钢管电缆与地面控制器相连,地面控制器再通过无线或电缆等方式与平台中控室的控制计算机相连。采用电缆永置智能测调技术进行测调时,仅需通过控制计算机发送所需命令,地面控制器便会进行相应的编码、解码,并通过井下钢管电缆将信号传至井下智能测调工作筒,智能测调工作筒接到命令后进行相应动作并反向返回数据信息,经由地面控制器解码后反馈至控制计算机,实现远程智能测调。

    图  1  电缆永置智能测调技术原理示意
    Figure  1.  Schematic diagram of the cable implanted intelligent injection technology

    电缆永置智能测调技术适用于套管射孔完井及先期防砂完井的分层注水井,不受井斜限制,单层最大注入量800 m3/d,最大工作压力60 MPa,最高工作温度125 ℃,适用最大井深3 000.00 m。

    电缆永置智能测调分层注水的关键井下工具包括智能测调工作筒、过电缆密封工具和一体式电缆保护器,均为渤海油田自主研制。

    智能测调工作筒位于分层配水层段,其上部通过油管连接分层工具,是电缆永置智能测调技术的核心工具,其基本结构如图2所示。

    图  2  智能测调工作筒结构示意
    1.下接头;2.下流量计;3.外套管;4.一体化可调水嘴;5.线路控制部;6.中心管;7.主体部;8.水嘴;9.管外压力计;10.管内压力计;11.上流量计;12.短外套管;13.上接头;14.电缆
    Figure  2.  Schematic diagram of the intelligent monitoring/adjusting cylinder

    与常规分层注水工具相比,该智能测调工作筒内部元件繁多,在有限的空间里要集成测试、水嘴调节、线路控制、供电等功能,要实现工作筒与配水器的合二为一,需对该工具内部结构进行科学合理布局。

    智能测调工作筒上接头下部与过流通道、上流量计相连。该工作筒采用高精度双电磁流量计,注入流体通过过流通道时由上流量计计量流入总流量,下流量计计量流出总流量,两者相减得到该层的实际注入流量。智能测调工作筒上部电缆插接于上接头,为智能测调工作筒供电,并于下接头处接出。该工作筒采用双压力计,压力计与上流量计下部相连,对称分布,分别负责测试管内压力和管外压力,验封时可根据管内外压力变化实现直读验封。管内压力计下部与一体化可调水嘴相连。一体化可调水嘴的结构如图3所示。

    图  3  一体化可调水嘴结构示意
    Figure  3.  Schematic diagram of the integrated adjustable nozzle

    一体化可调水嘴为智能测调工作筒的唯一可动部件,为提高稳定性及耐久性,在其中设置了行程开关,水嘴全开或全关状态下能够自锁断电。中心过流通道在水嘴处分出支流通道,流体通过水嘴后进入地层,水嘴采用三通结构设计,选择耐冲蚀、耐震动和抗冲击性能好的氧化锆陶瓷材料,最大排量可达800 m3/d,且嘴损不超过1 MPa。为确定水嘴开度,在该水嘴磁钢下部设有一霍尔传感器。调节注水量时,电机带动丝杠转动,霍尔传感器通过计算减速器转动圈数确定水嘴开度,丝杠通过丝杠螺母副带动连杆进行直线运动,连杆带动陶瓷水嘴运动,从而改变出水孔漏出面积,最终实现注水量连续无级调节。一体化可调水嘴采用平衡压设计,试验证明在20 MPa压差下可顺利开启。线路控制部位于智能测调工作筒下流量计上部,负责数据存储和数据传输过程中的编码、解码等;同时,温度计集成于线路板上,负责环境温度测试。除可以手动测调外,智能测调工作筒还具有自动测调功能,现场应用时可根据实际需求进行选择。使用自动测调功能时,线路控制部接收地面命令确定需要的注入量,并与目前实际注入量进行比较,如超过设定的允许误差,线路控制部将控制电机转动调节一体化水嘴开度以使实际注入量符合要求,实现智能测调。

    通过结构优化与材料优选,确定智能测调工作筒的外径116.0 mm,最大内通径44.0 mm,可进行氧活化等现场测试,最大单层排量800 m3/d,最大耐温125 ℃,耐压60 MPa,最大输出扭矩为8 N·m。

    与陆地油田不同,渤海油田分层注水井多为先期防砂完井,封隔器密封筒预置于防砂段内,通过配合使用定位密封和插入密封实现层间封隔。电缆作为电能和数据的传输介质需随智能测调工作筒下至防砂段内,为保证电缆顺利下入且不造成分层密封失效,必须研制开发具有穿越通道的过电缆密封工具。

    过电缆密封工具主要由ϕ158.5 mm过电缆定位密封工具和ϕ120.7 mm过电缆插入密封工具组成,如图4所示。

    图  4  过电缆密封工具结构示意
    Figure  4.  Schematic diagram of the cable-through sealing tool

    过电缆定位密封工具的上接头、下接头分别与上、下端油管连接,定位体上设计有定位台阶,与顶部封隔器配合实现管柱定位,密封模块通过与顶部封隔器密封筒的过盈配合实现密封,隔环在密封模块之间起分隔作用,带固定螺钉的下接头用于固定定位密封本体上的密封模块组和隔环。在过电缆定位密封本体侧壁轴向设有供电缆穿过的过电缆通道,与常规定位密封不同,电缆可直接由密封本体侧壁穿过,电缆通道上、下两端分别设有NPT螺纹,与NPT扣配合可紧固电缆。设计的ϕ158.5 mm过电缆定位密封工具长1 441.00 mm,最大外径158.5 mm,最小内径76.0 mm,耐压30 MPa,上接头螺纹为ϕ88.9 mm UP TBG,下接头螺纹为ϕ73.0 mm TBG。

    过电缆插入密封工具的结构与过电缆定位密封工具相似,不同之处在于其没有定位体,其他各部件的作用与过电缆定位密封工具相同。设计的ϕ120.7 mm过电缆插入密封工具长1 448.00 mm,最大外径120.7 mm,最小内径58.0 mm,耐压30 MPa,上接头螺纹为ϕ73.0 mm TBG,下接头螺纹为ϕ73.0 mm TBG。

    防砂段内通径较小,电缆在随管柱下入过程中在油管接箍处可能会发生磕碰导致电缆损坏,同时还可能与井壁发生摩擦,导致电缆被刮伤。为了保证电缆在下入过程中可靠、安全,设计了防砂段油管一体式电缆接箍保护器,其组成如图5所示。

    图  5  一体式电缆接箍保护器
    Figure  5.  Integrated cable coupling protector

    一体式电缆保护器在本体上开有4个对称的U形槽,在使用时该接箍保护器上、下端分别与油管连接,电缆在保护槽内通过,电缆通过时需剥除电缆外胶皮并将电缆塞入U形槽内,然后在U形槽旁的圆槽内塞入铜垫固定过盈胶条,再塞入2根过盈胶条,最后拧紧螺钉压帽挤压过盈胶条使其膨胀贴紧电缆以到达固定电缆的目的。设计的一体式电缆保护器最大外径116.0 mm,内径62.0 mm,长度235.0 mm,上下扣型为ϕ73.0 mm TBG,U形槽直径6.5 mm,适用于剥去胶皮后ϕ6.0 mm的钢管电缆。

    渤海油田单井增产增注措施实施频繁,对电缆永置智能测调工具整体的耐酸、耐压性能和水嘴的耐压差、耐卡性能要求较高。为了验证研制的电缆永置智能测调工具的相关性能,进行了地面性能试验。

    现场实践发现,电磁流量计电极在酸环境中会被腐蚀,造成井下工作筒短路,从而导致电缆永置智能测调工具出现故障。为此,对研制的智能测调工作筒进行了耐酸试验。

    试验方法:按配方12.0%HCl+3.0%HF+0.5%缓蚀剂配制酸液,在模拟井内充满甘油(用于加热后油浴),将智能测调工作筒置于充满酸液的密封短节中并放入模拟井中;通过高压管线将泵与密封短节相连,用于维持系统压力;通过电缆将电源与电加热装置相连,用于维持系统温度;通过电缆将计算机与智能测调工作筒相连,用于实时监测工作筒的工作状态;做好上述工作后,保持密封短节内的压力为40 MPa,逐渐升高系统温度,对装有不同材质电极的智能测调工作筒进行耐酸试验。试验装置如图6所示,试验结果见表1

    图  6  智能测调工作筒耐酸试验装置
    Figure  6.  Acid resistance test device for intelligent measuring and adjusting cylinder
    表  1  智能测调工作筒耐酸试验结果
    Table  1.  Acid resistance test results of intelligent measuring/adjusting cylinder
    电极材料 试验压力/MPa 试验温度/℃ 试验时间/h 检测条件 结果 现象
    40 25 42 通电监测 短路 电极损坏
    哈氏不锈钢B 40 40 38 通电监测 短路 电极断裂
    哈氏不锈钢B 40 60 36 不通电监测 正常 通讯、密封良好
    哈氏不锈钢C 46 90 228 通电监测 正常 通讯、密封良好
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    由表1可知:原用纯钛材质电极在酸环境中容易损坏;当采用哈氏不锈钢B作为电极材料时,在酸环境中不通电,智能测调工作筒的电极不会损坏;当采用哈氏不锈钢C作为电极材料时,在酸环境中通电测试、调节,智能测调工作筒的电极不会损坏。因此,现场应用时,电磁流量计电极的材料建议改用哈氏不锈钢C。

    微压裂增注是渤海油田主要增注技术之一,分层微压裂作业过程中非作业层需要保持水嘴全关状态,此时工作筒内外压差高达30 MPa,在这种状态下智能测调工作筒存在进液短路风险,同时也有损坏陶瓷水嘴的风险。因此,需要进行耐微压裂性能试验,来验证智能测调工作筒在微压裂作业过程中的可靠性。试验方法:关闭智能测调工作筒水嘴,通过泵注水使密封短节两端产生压差,在此期间持续通电进行监测,将压差稳定在45.0 MPa持续4 h以上时间后调节水嘴测试水嘴的开启情况。试验装置如图7所示,试验结果见表2

    图  7  智能测调工作筒耐微压裂、耐调剖性能试验装置
    Figure  7.  Mini-fracturing and profile control resistance test device for intelligent measuring/adjusting cylinder
    表  2  智能测调工作筒耐微压裂试验结果
    Table  2.  Results of micro-fracturing resistance test of intelligent measuring/adjusting cylinder
    压力(表A)/MPa 压力(表B)/MPa 持续时间/min 流量测试功能 压力测试功能 温度测试功能
    30.2 0.3 5 正常 正常 正常
    34.9 0.3 10 正常 正常 正常
    40.1 0.4 20 正常 正常 正常
    45.4 0.4 250 正常 正常 正常
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    由表2可知:将注入压力持续升至45.4 MPa,保持45.0 MPa压差250 min后,调节水嘴并测试水嘴功能,水嘴能够正常打开并能进行正向、反向调节;智能测调工作筒在45.0 MPa压差下,持续通电测试4 h以上时间后系统稳定、正常。试验后水嘴无损坏,可正常调节开度。由此可见,智能测调工作筒可满足渤海油田微压裂作业需求。

    调剖是渤海油田提高采收率的主要增产措施之一,常用的凝胶型调剖剂黏度较大且具有弹性,通过水嘴时易堵塞水嘴造成憋压。因此,需要进行耐调剖性能试验,来验证智能测调工作筒在调剖作业过程中的可靠性。试验方法:将智能测调工作筒水嘴调至全开状态,向工作筒中持续泵注调剖剂,期间逐渐关小水嘴至30%开度,并监测智能测调工作筒电机电流是否出现异常(正常为25~40 mA,遇卡时电机电流增大),关小水嘴开度至20.0%后继续持续注入4 h以上时间,停注后测试水嘴开启情况。试验装置如图7所示,试验结果见表3

    表  3  智能测调工作筒耐微调剖性能试验结果
    Table  3.  Results of fine profile control resistance test of intelligent measuring/adjusting cylinder
    注入时间/
    min
    注入速度/
    (m3·h-1
    水嘴开度,
    %
    电机电流/
    mA
    电机
    状态
    0 5.1 100 30.9 正常
    10 5.4 85.0 30.9 正常
    20 5.6 70.1 30.9 正常
    28 5.6 46.2 30.3 正常
    35 5.4 20.0 29.5 正常
    279 5.2 20.0 29.7 正常
    286 0 30.2 29.8 正常
    291 0 50.3 30.9 正常
    296 0 70.2 30.9 正常
    304 0 91.2 30.9 正常
    307 0 100 30.9 正常
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    由表3可知,注入过程中水嘴动作灵敏正常,持续注入超过4 h后未出现卡堵现象,水嘴可正常动作,各测试模块工作状态正常。由此可见,智能测调工作筒可满足渤海油田调剖作业需求。

    截至2019年2月下旬,电缆永置智能测调技术在渤海油田累计应用38口井,最大分层数6层,最大下入深度3 333.00 m,最大井斜角87.62°,最大单层流量800 m3/d。已实施井应用电缆永置智能测调技术后,与应用常规分层注水技术相比,平均单井测调费用由十余万元降至0元,平均单井测调时间由4 d缩短至4 h,平均测调频次由不足1.0次/年提高至2.1次/年,达到了渤海油田分层注水井测试率指标要求,累计缩短平台占用时间300 d以上,节省测调费用900余万元。

    以某油田A井为例,该井所在平台作业量大,无法为A井测调作业提供足够的作业时间及作业空间,2017年该井采用常规分层注水技术注水,未进行测调。2018年1月下入电缆永置智能测调管柱后,当年完成测调4次,节省测调费用50余万元,受益油井流压回升0.11 MPa,平均含水率下降2%,取得了很好的应用效果。

    1)相较于渤海油田常规分层注水技术,电缆永置智能测调技术无需钢丝或电缆作业配合,即可通过地面控制器进行远程操作来实现井下数据实时监测和井下流量实时控制,减少了测调作业时对平台时间、空间的占用,平均单井测调时间可缩短至4 h/井次。

    2)通过持续的优化改进,电缆永置智能测调技术目前可满足渤海油田酸化、微压裂、调剖等增产增注作业需求,具有良好的适应性,为渤海油田稳油控水、改善水驱效果提供了技术保障。

    3)稳定性与可靠性是电缆永置智能测调技术的关键,建议通过持续的应用、优化和改进,使该技术的稳定性及可靠性进一步提高,并形成多尺寸系列化智能测调工具,从而实现渤海油田分层注水井全覆盖。

  • 图  1   华H50-7井实钻井身结构

    Figure  1.   Actual casing program of Well Hua H50-7

    图  2   超分子凝胶黏附能力和抗拉伸能力测试结果

    Figure  2.   Test results of adhesion and tensile strength of supramolecular gel

    图  3   华H50-7井和邻井的水平段钻具下放摩阻

    Figure  3.   RIH frictions in horizontal sections of Well Hua H50-7 and adjacent wells

    图  4   华H50-7井和邻井的水平段钻井液固相含量

    Figure  4.   Solid content of drilling fluid in horizontal sections of Well Hua H50-7 and adjacent wells

    图  5   华H50-7井和邻井的水平段钻井液MBT

    Figure  5.   MBT of drilling fluids in horizontal sections of Well Hua H50-7 and adjacent wells

    表  1   不同质量分数抑制剂溶液的水活度

    Table  1   Water activity of different inhibitor solutions

    质量分数,
    %
    水活度
    CQFY-3NaClKClHCOONaHCOOKCaCl2
    100.9170.9310.9420.9410.9570.942
    150.8640.8980.9080.9290.9320.908
    200.7110.8680.8980.9120.9040.899
    250.6960.8350.8830.88870.8830.884
    300.5220.7980.8640.8630.8610.793
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    表  2   岩屑在不同抑制剂溶液中的回收率

    Table  2   Recovery rate of cuttings in different inhibitor solutions

    抑制剂岩屑回收率,%表观黏度上升率,%
    一次二次
    CQFY-356.4641.7812.57
    NaCl39.8418.5221.53
    KCl43.4622.6617.86
    HCOONa36.1419.1324.71
    HCOOK44.7423.6119.62
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    表  3   加入不同增黏剂前后基浆的流变性能

    Table  3   Rheological properties of base slurry before and after adding different tackifiers

    配方塑性黏度/
    (mPa·s)
    动切力/
    Pa
    动塑比ϕ6ϕ3LSYP
    基浆122.50.22210
    基浆+0.3%CQZN148.00.57765
    基浆+0.3%XCD178.00.47642
    基浆+0.3%PAC-HV197.50.39531
    基浆+0.3%CMC-HV196.00.31321
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    表  4   加入不同量复合增黏剂CQZN后基浆的流变性

    Table  4   Rheological properties of base slurry after adding different dosages of CQZN compound tackifier

    CQZN加量,%塑性黏度/(mPa·s)动切力/Pa动塑比ϕ6ϕ3LSYP
    0 122.50.22210
    0.1124.00.33432
    0.2136.00.46531
    0.3148.00.57765
    0.41710.0 0.59975
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    表  5   加入不同润滑剂前后基浆的润滑系数降低率和表观黏度

    Table  5   Lubricating coefficient reduction rate and apparent viscosity of base slurry before and after adding different lubricants

    配方润滑系数降低率,%表观黏度/(mPa·s)
    基浆40.5
    基浆+2%润滑剂A16.1340.0
    基浆+4%润滑剂A61.2942.5
    基浆+2%润滑剂B–8.0648.0
    基浆+4%润滑剂B11.2948.5
    基浆+2%润滑剂C45.1638.5
    基浆+4%润滑剂C55.6541.0
    基浆+2%润滑剂D23.3943.5
    基浆+4%润滑剂D47.5845.5
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    表  6   加入复配润滑剂后基浆的润滑系数降低率和表观黏度

    Table  6   Lubricating coefficient reduction rate and apparent viscosity of base slurry before and after adding compound lubricants

    配方润滑系数
    降低率,%
    表观黏度/
    (mPa·s)
    基浆40.50
    基浆+2%润滑剂A+4%润滑剂C80.3948.03
    基浆+3%润滑剂A+3%润滑剂C82.7849.32
    基浆+4%润滑剂A+2%润滑剂C87.6250.78
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    表  7   不同水基钻井液的流变性

    Table  7   Rheological properties of different water-based drilling fluids

    钻井液表观黏度/
    (mPa·s)
    塑性黏度/
    (mPa·s)
    动切力/Pa动塑比ϕ6ϕ3LSYP
    优选3422120.55654
    现用3426 80.31321
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    表  8   不同水基钻井液抑制性评价结果

    Table  8   Appraisal results of inhibition of different water-based drilling fluids

    钻井液岩屑回收率,%表观黏度上升率,
    %
    滤液水活度
    一次二次
    优选98.6476.82 6.530.5~0.7
    现用89.8153.1714.710.8~0.9
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    表  9   优选和现用水基钻井液抗污染性能评价结果

    Table  9   Appraisal results of anti-pollution performance of different water-based drilling fluids

    钻井液条件表观黏度/(mPa·s)塑性黏度/(mPa·s)API滤失量/mL
    优选污染前34222.5
    污染后37253.0
    现用污染前34263.5
    污染后40315.0
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    表  10   纤维可固化复合堵漏液堵漏效果评价结果

    Table  10   Appraisal results of plugging effect of fiber curable composite plugging fluid

    堵漏液密度/(kg·L–1)承压能力/MPa
    1 mm裂缝3 mm裂缝5 mm裂缝
    1.255.44.11.2
    1.306.04.51.5
    1.356.25.21.8
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    表  11   不同井深、水平段长度下的环空压耗和当量循环密度

    Table  11   Annular pressure loss and equivalent circulation density at different well depths and horizontal section lengths

    井深/m水平段长度/m环空循环压耗/MPa 当量循环密度/
    (kg·L−1
    条件1条件2条件1条件2
    2 178.0002.4051.2931.471.32
    2 678.00 500.002.6411.4211.491.32
    3 178.001 000.002.8771.5481.501.33
    3 678.001 500.003.1131.6761.511.34
    4 179.002 000.003.4391.8031.531.34
    4 678.002 500.003.5851.9311.541.35
    5 178.003 000.003.8212.0581.551.36
    5 678.003 500.004.0572.1861.561.36
    6 178.004 000.004.2942.3141.581.37
     注:条件1是钻井液的密度为1.35 kg/L,塑性黏度为30 mPa·s,排量为33 L/s;条件2是钻井液的密度为1.25 kg/L,塑性黏度为22 mPa·s,排量为25 L/s。
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    表  12   水平段不同井段的钻井液性能

    Table  12   Drilling fluid properties in different horizontal hole sections

    井深/m漏斗黏度/s密度/(kg·L–1API滤失量/mL动切力/Pa动塑比ϕ6ϕ3LSYP水活度
    2 178.00~3 678.0052~551.25~1.3037~80.50~0.605430.65
    3 678.00~4 900.0055~601.30~1.3339~100.50~0.607650.59
    4 900.00~5 642.0047~521.23~1.2445~60.40~0.454320.67
    5 642.00~6 266.0055~621.23~1.24210~120.50~0.609870.62
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-12-03
  • 修回日期:  2020-04-16
  • 网络出版日期:  2020-04-25
  • 刊出日期:  2020-06-30

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