Development of an Outer Casing Anti-Gas Channeling Device
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摘要: 为了预防页岩气井在大型压裂时套管变形对水泥环造成破坏,阻断气窜通道,防止井口环空带压,在分析页岩气井产生气窜通道原因的基础上,研制了一种套管外防气窜装置。通过数值模拟试验、承压变形试验及承压密封性试验,分析了套管及套管外防气窜装置的承压变形规律,验证了套管外防气窜装置的承压密封性能。套管外防气窜装置在70 MP内压条件下,其外部径向变形仅有0.007 mm,不会形成气窜通道,且其在压缩胀封情况下可承受35 MPa的压差,防气窜性能较强。套管外防气窜装置在焦页88-2HF井和焦页93-2HF井产层固井中进行了现场试验,压裂后均未出现井口环空带压现象。性能试验和现场试验表明,套管外防气窜装置能减轻套管变形对水泥环的破坏,防止水泥环因大型压裂出现微间隙,达到防气窜的目的,可为页岩气井防气窜提供一种新的技术手段。Abstract: In order to prevent damage of cement ring caused by casing deformation during large scale fracturing,block gas channeling path and prevent wellhead pressure,an outer casing anti-gas channeling device was developed based on the analysis of gas channeling causes in shale gas well.Through a numerical simulation test,a pressure deformation test and a pressure seal test,the pressure deformation law of the casing and the outer casing anti-gas channeling device was analyzed.Using that information,the pressure seal performance of the outer casing anti-gas channeling device was verified.Under a casing pressure of 70 MPa,the outer radical deformation of the device was only 0.007 mm,and the gas channeling path was formed.The outer casing anti-gas channeling device had strong anti-gas channeling performance,and could bear the differential pressure of 35 MPa in the case of compression and sealing.This device was tested in the pay zone cementing of Well Jiaoye 88-2HF and Well Jiaoye 93-2HF.No wellhead pressurizing occurred either well after fracturing.Both the performance test and the field test demonstrated that the outer casing anti-gas channeling device could reduce casing deformation damage to the cementation.The new technique could prevent micro gaps in the cement ring caused by large scale fracturing,so as to prevent gas channeling.This technique could provided a new technical means for anti-gas channeling in shale gas wells.
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Keywords:
- shale gas /
- cementing /
- large scale fracturing /
- cement ring /
- micro gap /
- wellhead pressure /
- anti-gas channeling
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哈萨克斯坦中国石化集团国际石油勘探开发有限公司油田项目(以下简称SIPC油田项目)位于我国“一带一路”战略合作带上,是中国石化海外大型油田开发项目之一。SIPC油田项目开发年限较长,所属油田地质特征存在较大差异,在开发过程中存在注水效率低、储层无法自然投产且改造难度大、储层易受到伤害、出砂严重、钻井速度低且成本高、环空带压等问题。为此,针对该油田油井水驱特点,开展了周期注水、分层注水和聚合物调剖等高效注水技术适应性评价与应用;基于油井出砂情况,开展了水平井机械分段防砂和螺杆泵携砂采油工艺分析与应用;根据油田钻遇地层非均质性强特点,开展了螺杆+单稳定器钻具组合防斜打直一趟钻钻井工艺应用。此外,还进行了智能储层保护剂的研制、复杂砂岩可控穿层压裂技术的研究与应用。通过应用上述成熟技术及研发新技术,解决了该油田项目开发中存在的问题,提高了储层压裂改造效果,降低了钻井成本,达到了低油价条件下降本增效的目的,推动了海外油气资源的高效开发。
1. 油田概述
SIPC油田项目包括SPC油田、KKM油田、KOA油田和NB油田等4个主力油田,采油井近2 000口。SPC油田和NB油田为浅层砂岩油藏,物性较好,属高孔高渗边底水油藏[1];KKM油田和KOA油田分别为中深砂岩油藏和碳酸盐岩油藏,物性均较差,属低压低孔低渗边底水油藏。各油田的油藏物性、开采方式与生产情况见表1。目前,4个油田均进入开发中后期,单井产量较低,综合含水率逐年上升,在稳油、增效、降本等方面面临诸多挑战。
表 1 各油田油藏物性、开采方式与生产情况Table 1. Reservoir physical properties, production methods and production states of each oilfield油田 埋深/m 孔隙度,% 渗透率/mD 储层压力/
MPa储层温度/℃ 采油方式 平均单井产油量/
(t·d–1)综合含水
率,%SPC油田 300~800 12.3~41.7 0.3~1 986.8 4.0~9.5 23.0~40.1 杆式泵、螺杆泵 3.5 90.5 NB油田 350~500 30.0~32.0 1 900.0~2 000.0 4.0~5.3 29.0~33.0 电动潜油泵 3.9 93.8 KKM油田 2 600~3 160 10.0~15.8 1.0~16.0 22.1~34.2 102.0~115.0 电动潜油泵 9.5 90.1 KOA油田 2 900~3 500 8.3~20.0 1.0~11.0 27.0~38.1 110.0~135.5 部分井自喷,部
分井电动潜油泵21.5 9.5 2. 开发过程中存在的主要问题
SIPC油田项目在开发过程中存在的主要问题体现在2个方面:一是注水工艺、储层物性等方面,具体表现为注水开发效率较低、储层易受到伤害、无法自然投产且改造难度大和出砂严重等;二是钻井效率和钻井完井质量方面,具体表现为钻井速度低、成本高和环空带压等。
2.1 注水效率较低
NB油田、KKM油田和SPC油田均采用注水方式开发,单井含水率普遍较高,注水效果较差,产油量较低。NB油田油藏为浅层、层状边底水普通稠油油藏,主力区块已基本实现全面注水开发。随着注采比逐渐提高,累计注采比已经接近0.9,取得了一定的水驱效果,但由于储层非均质性强,大部分注水井仍采用笼统注水方式,纵向上水驱动用程度仅有38%。2013年,KKM油田将注采井网从反九点井网调整为排状井网,地层能量得到补充,但仍处于相对亏空状态,地层压力保持水平不足0.7;该油田采用笼统注水方式,纵向上吸水差异大,含水率上升快,造成产量下降较快,目前含水率升至90.0%左右。分析认为,造成注水效率较低的原因为:一是储层存在优势渗流通道,注入水无效循环;二是地层能量得不到补充。
2.2 储层易受到伤害
由于开发前期对SPC油田和KKM油田储层特性认识不清,导致钻井完井过程中储层受到了严重的伤害,产量不能达到预期要求。SPC油田的储层为非均质高渗砂岩储层,黏土矿物含量7%~10%,伊蒙混层占比高。钻井完井过程中,由于屏蔽暂堵聚合物钻井液的封堵效果较差,导致SPC油田储层受到严重伤害。KKM油田储层的岩性主要为细粒砂岩,属于低压低渗储层,地层压力系数0.9~1.0,泥质含量高达15%,地层水矿化度高达(13~22)×104 mg/L。钻井过程中钻井液对KKM油田储层伤害严重,完钻后表皮系数2~3。KKM油田所有井均需要进行酸化解堵、压裂后才能投产。此外,在用的清水修井液对储层的伤害严重,多数油井修井后表皮系数由负值增大为高正值。
2.3 无法直接投产且储层改造难度大
KKM油田和KOA油田均为低渗透油藏,需要进行压裂改造才能投产,其中KKM油田储层压裂改造难度较大,压裂效果较差。KKM油田纵向上发育10个油组37个小层,单层厚度2~3 m,岩性为含泥质砂岩。该油田储层改造面临诸多难点:多数储层厚度小,水层及薄夹层多,缝高控制难度大;储层岩性为细砂岩且泥质含量高,支撑剂易嵌入地层;储层地层压力低(目前地层压力系数小于1.0),压裂后压裂液返排困难。目前,KKM油田绝大多数井进行了储层压裂改造,但产量未达到设计要求,多口井在压裂过程中还出现了砂堵问题;压裂液破胶后残渣多,返排困难,对储层造成的二次伤害较大。
2.4 地层出砂严重
NB油田和SPC油田属浅层疏松砂岩油藏,油井完井方式主要为套管射孔完井,采用常规采油工艺开采。统计油井生产数据发现,这2个油田在生产过程中均存在出砂问题,三分之一的油井一投产就存在出砂现象,含砂量0.1%~20%,出砂程度为中等—严重。从开发现状看,油井出砂带来了一些生产和维护问题:1)对于出砂严重的油井,在很短的生产时间内就会出现砂埋产层的情况,新井会因出砂严重影响投产;2)出砂会增加修井作业工作量,影响油井正常生产,增加油井维护成本。
2.5 钻井速度低、成本高
KOA油田开发井的钻井成本较高。该油田完钻井深2 900.00~3 500.00 m,钻遇的上二叠系地层岩性混杂,泥岩、砂岩、灰质泥岩、砾岩、石膏等频繁交替,部分井段夹层多,地层倾角大,蹩跳钻严重;地层软硬交错,容易发生井斜。灰泥岩地层岩性为致密坚硬的粉砂岩、钙质泥岩和泥板岩,地层可钻性差,钻头使用寿命短,起下钻频繁,断钻具事故时有发生,机械钻速较慢,严重影响了钻井速度,钻井周期为110~130 d(完钻井深3 000.00~3 200.00 m),平均机械钻速低于3.0 m/h。KOA油田平均钻井生产时效为88.3%,非生产时间为11.7%,钻井成本高。
2.6 环空带压
NB油田和KKM油田的油井普遍存在环空带压的问题。NB油田纵向上发育侏罗系、白垩系2套含油气系统,其中,白垩系油层平均埋深350.00 m,油层较薄且饱含浅层气,加之生产中注蒸汽和修井等因素的影响,环空带压问题突出,环空带压井占20%。KKM油田储层埋深2 600.00~3 200 00 m,产出流体含有CO2,在开发后期造成套管腐蚀损坏,导致环空带压,严重影响了油井服役寿命和开发效果。
3. 技术对策
针对SIPC油田项目在开发过程中存在的主要问题,通过应用成熟技术、研究新技术和采取相应的技术措施,达到了稳产、降低钻井成本和保障井筒完整性的目的。
3.1 提高注水效率
针对储层非均质性强、纵向上油层多的特点,应用周期注水[2–4]、分层注水[5–6]和聚合物调剖等注水技术,调整注水剖面和油井的产液剖面,提高注水驱油效果。周期注水基于油藏数值模拟和多参数敏感性分析,通过周期性改变注水量,在油层内形成不稳定的压力场,促使高低渗透层间发生油水交换渗透,从而增大水驱波及体积和改善油井见效程度。
2009—2018年,NB油田64口注水井利用现有井网实施了周期注水,注水周期平均4 d,测试数据显示周期注水区域内75%的注水井吸水厚度增加6.0%~12.8%,阶段累计增油18.9×104 t。由于同心双管分注可由地面准确调节分层注水量,且管柱验封简单直观,NB油田136口注水井采用了同心双管分注,分层注水实施有效率75%,累计增油122.8×104 t。NB油田还针对注水开发中存在水窜严重的问题引进了聚合物凝胶调剖技术。聚合物凝胶调剖是在低浓度聚合物溶液中加入适量交联剂,使聚合物发生分子内或分子间交联,从而大幅提高聚合物溶液黏度,对高渗透层形成封堵,使后续液流改向,增大水驱波及系数和波及体积。2006—2018年,NB油田先后进行了50余井次聚合物凝胶调剖,对应受效油井100余口,单井含水率平均下降9百分点,单井平均日增油2.2 t,累计增油8.0×104 t,取得了较好的控水增油效果。
3.2 降低储层伤害新技术
针对部分油田因储层非均质性强、黏土矿物含量高、水敏性强等导致储层伤害严重的问题,在分析储层伤害机理和现有储层保护技术[7–8]的基础上,研发了智能储层保护剂[9]。智能储层保护剂具有在低矿化度盐水中膨胀,在高矿化度盐水及原油中溶解的特点。该保护剂在压差作用下封堵储层中的孔隙和微裂缝,减少固相颗粒和外来流体的侵入;在负压返排过程中溶于高矿化度地层水或原油随之排出,从而达到保护储层的目的,其作用机理见图1。室内试验表明,加入智能储层保护剂后,储层岩心的渗透率恢复率达到95%。该保护剂在KKM油田多口井修井作业中进行了应用,封堵效果良好,能够满足修井作业需要,排水复产期缩短40.0%以上。现场应用表明,该智能储层保护剂的封堵和储层保护效果良好,具有推广应用价值。
3.3 提高储层改造效果
针对KKM油田储层非均质性强、有效厚度小、储层隔层应力差小和砂泥岩互层等储层改造难题,研究了多薄层小跨度弱遮挡复杂砂岩可控穿层压裂技术。该技术具有以下特点:1)计算具体井压裂层的地应力差和刻划地应力剖面,建立不同层系多薄层储层隔层应力差图版;2)在前置液中加入上浮剂或下沉剂,在裂缝的顶部或底部(顶底部同时)形成一定压降的人工隔层,以控制裂缝高度的延伸;3)应用适当排量、快速起压施工技术,确保压开多薄层储层,使裂缝在横向上延伸,实现多薄层储层的有效穿层改造。另外,针对KKM油田的储层特点,研发了耐高温、携砂性能好的低伤害压裂液。KKM油田30余口井应用了多薄层小跨度弱遮挡复杂砂岩可控穿层压裂技术,有效率100%,设计平均单井产量23.7 t/d,投产初期平均单井产油量43.4 t/d,压裂后平均产油量比设计提高50%以上,推动了KKM油田的高效开发。
3.4 解决油层出砂问题
SPC油田部分区块油井出砂严重,经常砂埋井筒,需采取先期防砂措施。基于储层温度(26.0~28.0 ℃)、砂粒粒度中值(0.15~0.20 mm)、黏土含量(3%~10%)和防砂井段长度(直井10.00~20.00 m,水平井150.00~200.00 m)等因素,结合室内挡砂精度筛选动态模拟试验结果,形成了以独立筛管为主体的直井机械防砂技术、独立筛管配置遇油膨胀封隔器的水平井机械分段防砂技术。这2种防砂技术在SPC油田取得良好的应用效果,尤其是水平井的防砂效果尤为明显。统计表明,实施防砂技术的10余口水平井投产后稳产期平均长达4 a,稳定出砂量低于0.03%。
NB油田大部分油井出砂轻微,采用了携砂采油技术[10–11]。携砂采油技术是采用合适的完井工艺和人工举升方式,在适当压差下通过液相将一定粒径的砂粒携带出井筒,同时在近井和远井地带形成稳定的蚯蚓洞网络,保障油井长期正常生产。NB油田的直井采用套管射孔方式完井,采用中等孔密深穿透射孔,下入螺杆泵携砂采油,出砂量主要在0.1%~5.0%,但绝大部分油井出砂不连续。
3.5 提高钻井效率
KOA油田存在开发井钻井速度低、成本高的问题。该油田二叠系地层岩性混杂,部分井段夹层多,蹩跳钻严重,机械钻速慢。基于KKM油田地层可钻性分析和破岩原理[12–13],设计了具有自主知识产权的四刀翼、ϕ19 mm切削齿的大尺寸强攻击性PDC钻头。与此同时,结合钻柱强稳减振设计,三开井段采用PDC钻头+双稳定器单弯螺杆+单稳定器的钻具组合进行防斜打直。
KOA油田采用该钻具组合实现了一趟钻完成三开井段,平均机械钻速24.3 m/h,较采用该钻具组合前提高了115.4%;单位进尺钻完井费用平均约578.0美元/ m,较采用该钻具组合前降低了35.0%。
3.6 保障井筒完整性
井筒完整性失效一般表现为环空带压[14–15],导致环空带压的因素包括固井质量欠缺、完井设计不合理及生产过程中作业的影响等。针对NB油田和KKM油田等存在的环空带压问题,需要采取以下技术措施:1)对于老井,一方面通过流体成分分析、卸压–压力恢复测试、测井分析(包括电磁探伤、多臂和噪声测井组合测井等)及完井工具可靠性分析等[16],确定压力泄露来源;另一方面采取补救措施密封环空,达到减轻环空带压的目的,如采用可固化树脂封隔环空或更换出现泄露的完井工具;2)对于新井,采用胶乳水泥浆固井增强防气窜能力[17],采用合适的固井工艺如塞流顶替固井、环空加压方式候凝等,以确保水泥浆凝固过程中水泥环的完整性。此外,完井和生产过程中采取针对性的防腐措施。
4. 结论与建议
1)针对SIPC油田项目开发过程中的诸多挑战,通过应用成熟技术、研究新技术、采取针对性的技术措施,提高了油田开发效果,降低了钻井成本,保障了SIPC油田项目的顺利运行。
2)在增大SIPC油田项目勘探和生产投资的同时,还应依托国内外成熟技术,开展技术的适应性评价,进行成熟技术的推广应用;依托大数据等手段提高管理水平,充分挖掘SIPC油田项目增效潜力,提高效率;强化工程技术同勘探、开发的一体化协同作用,以降低开发成本,提高油气产量,保障SIPC油田项目开发目标的实现和经济效益的最大化。
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