韩福彬, 张洪大, 姜玉芳, 王蔚. 庆深气田深层Φ311.1 mm井眼气体钻井技术[J]. 石油钻探技术, 2011, 39(4): 61-65. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2011.04.013
引用本文: 韩福彬, 张洪大, 姜玉芳, 王蔚. 庆深气田深层Φ311.1 mm井眼气体钻井技术[J]. 石油钻探技术, 2011, 39(4): 61-65. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2011.04.013
Qingshen Φ311.1 mm Deep Hole Gas Drilling Technique[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2011, 39(4): 61-65. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2011.04.013
Citation: Qingshen Φ311.1 mm Deep Hole Gas Drilling Technique[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2011, 39(4): 61-65. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2011.04.013

庆深气田深层Φ311.1 mm井眼气体钻井技术

Qingshen Φ311.1 mm Deep Hole Gas Drilling Technique

  • 摘要: 针对庆深气田深层岩石可钻性级值高达6~10级、地层硬度高达2 500~5 000 MPa、平均地温梯度高达4.1 ℃/100m和机械钻速低等难题,应用优选、修正后的地层出水量计算模型、出气量计算模型、井壁稳定性评估模型,对古龙1井的泉二段至登三段地层气体/雾化钻井的可行性进行了研究,优化设计出了气体/雾化钻井技术方案。该钻井技术方案在超深井古龙1井进行了现场应用,应用井段为井深3 100.00~4 301.05 m,应用井段井眼尺寸为311.1 mm。应用结果表明,该井段平均机械钻速为7.53 m/h,是邻井古深1井相同层位常规钻井段的3.6倍,钻井周期同比缩短28 d。

     

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