ZC油田位于苏北盆地东台坳陷溱潼凹陷,主要含油层系为Es1油藏。油藏中部深度1 584.00 m,渗透率103~5 862 mD,孔隙度15.5%~34.7%,原始地层温度74 ℃,地下原油黏度26.8 mPa·s,地层水矿化度19 780~21 360 mg/L,水型Na2SO4,含油面积0.5 km2,原油地质储量178×104 t,属于高孔、中—高渗小断块油藏。ZC油田已进入高含水开发后期,截至2017年底,该油田有采油井17口,注水井6口,日产油量20.0 t,综合含水率95.5%,采油速度0.57%,地质储量采出程度36.92%,属于典型的“双高”油藏。储层整体以正韵律为主,注水开发时多表现为底部高渗带水淹,水窜现象严重,水驱动用程度低,注水井需要采取调剖措施,提高低渗层的动用程度。
ZC油田现已进入注水开发后期,由于油藏非均质性较强,导致注入水波及系数较小,大量注入水沿着高渗透层窜流,低渗透层很少被波及到,注入水利用率低。目前,国内已经开展了各种调剖堵水工艺研究,研究出了冻胶类、沉淀类等调剖堵水剂,现场应用取得了一定效果,但也存在施工周期长、有效期短、需要进行大剂量多段塞深部处理、调堵剂用量大和成本高等问题,制约了调剖堵水工艺的应用[1-2]。
笔者针对ZC油田高含水期的开发特征及剩余油分布特征[3-5],借鉴国内不同的调剖堵水工艺[6-13],研发了废弃钻井液调剖体系,形成了废弃钻井液再利用调剖工艺,即向地层注入废弃钻井液,在地层的大孔道中堆积颗粒形成封堵,使注入水转向中低渗含油较多的区域,驱替其中的剩余油,提高注入水的利用率, 从而提高采收率;同时,利用废弃钻井液配制调剖体系既可减轻钻井液对环境的污染,又可降低调剖成本。
1 废弃钻井液调剖体系的研制 1.1 试验设备主要仪器设备有NB-1型钻井液密度计、NDJ-8S旋转黏度计、雷磁PHS-25型pH计、NGJ-3S型数显高速搅拌机、BSRD-1252A(C)型稠化仪和DF-101Z集热式恒温加热磁力搅拌器。
1.2 废弃钻井液调剖体系的配方优选现场采集的废弃钻井液密度为1.12 g/cm3,含水率76.67%,含油率8.29%,固相含量15.04%。因其颗粒物质较多,容易形成沉淀堆积,导致堵塞井筒及近井地带,所以废弃钻井液调剖体系要具有一定的悬浮性、分散性,从而达到较好的调剖效果。
1.2.1 悬浮剂优选对油田常用的羧甲基纤维素(CMC)、非离子聚丙烯酰胺(NPAM)和阴离子聚丙烯酰胺(APAM)等3种悬浮剂进行悬浮性能评价试验,结果如图 1和图 2所示。
从图 1可以看出,APAM的悬浮性能优于CMC,但三者的变化趋势相似,沉降时间随加量增大先缩短后增长。从图 2可以看出,悬浮剂加量均较小时,聚丙烯酰胺(PAM)的悬浮性能优于CMC,但随着加量增大,CMC的完全沉降时间远大于PAM。因此,通过综合考虑,选用CMC作为悬浮剂。
1.2.2 分散剂优选对筛选出的纯碱(Na2CO3)和表面活性剂(油酸钠)2种分散剂进行性能评价,结果如图 3所示。从图 3可以看出,纯碱的悬浮性能较差,油酸钠的悬浮性能较好,沉降时间较长,且随着加量增大,性能更好。因此,选用油酸钠作为分散剂。
1.2.3 固化剂优选对初选的2种固化剂配方进行抗压强度性能评价,用压力试验机测其破裂压力,计算抗压强度,测试2种配方在不同养护时间下的抗压强度。
配方1初选废弃钻井液固相和水泥,并按照不同质量比加入增强剂,加压成模后养护3 d,测试其抗压强度,结果见表 1。从表 1可以看出,加入增强剂CaO后能够提高配方1的抗压强度,根据测试结果确定配方1中废弃钻井液固相、水泥和增强剂的质量比为1:2:0.01。
配方2初选废弃钻井液固相和稀土矿粉,按照不同质量比进行配制,加压成模后养护3 d,测试其抗压强度,结果见表 2。根据测试结果确定配方2中废弃钻井液固相和稀土矿粉的质量比为1:1。
对上述2种配方进行固化试验,由试验结果(见图 4)可知,加入固化剂后,其抗压强度随着养护时间增长而增强,且配方1的固化效果优于配方2,因此采用配方1作为固化剂。
1.2.4 缓凝剂优选根据固化剂优选结果,在室温、常压下,使用稠化仪测定固化剂在不同缓凝剂(磷酸盐和丙烯酰胺衍生物)加量条件下废弃钻井液的稠化时间,评价其缓凝性能,结果如图 5所示。
从图 5可以看出:随着缓凝剂加量增大,废弃钻井液调剖体系的稠化时间逐渐增长,丙烯酰胺衍生物的缓凝效果优于磷酸盐。因此,选用丙烯酰胺衍生物作为缓凝剂。
1.3 废弃钻井液调剖体系配方确定根据上述优选结果,确定废弃钻井液调剖体系的配方为钻井液固相+水泥+增强剂CaO+0.02%CMC(悬浮剂)+0.30%油酸钠(分散剂)+0.20%丙烯酰胺衍生物(缓凝剂),其中钻井液固相、水泥和增强剂CaO的质量比为1:2:0.01。按此配方配制的废弃钻井液调剖体系的悬浮性能和分散性能良好,能够满足调剖要求。
2 调剖体系封堵性能影响因素苏北盆地ZC油田的地层渗透率主要为300~ 500 mD,因此采用渗透率为300~500 mD的填砂管进行室内模拟试验,分析搅拌速率和pH值对废弃钻井液调剖体系封堵性能的影响。
2.1 搅拌速率配制好的废弃钻井液调剖体系在室内采用不同搅拌转速搅拌后,进行岩心封堵试验,结果见表 3和表 4。
注浆量/孔隙体积 | 渗透率/mD | 封堵率,% | 最大注水压力/MPa | |
封堵前 | 封堵后 | |||
0.1 | 305.67 | 176.19 | 42.36 | 6.15 |
0.3 | 341.33 | 147.32 | 56.84 | 14.23 |
0.5 | 327.84 | 123.96 | 62.19 | 15.64 |
注浆量/孔隙体积 | 渗透率/mD | 封堵率,% | 最大注水压力/MPa | |
封堵前 | 封堵后 | |||
0.1 | 412.78 | 151.61 | 63.27 | 9.25 |
0.3 | 386.26 | 92.12 | 76.15 | 18.69 |
0.5 | 359.43 | 49.17 | 86.32 | 19.66 |
从表 3和表 4可以看出,经过不同转速搅拌处理后调剖体系的封堵性能有了明显改善,转速越高,封堵性能越好,注入调剖体系后再次注水时的压力最高峰值也越大。
2.2 pH值配制不同pH值的废弃钻井液调剖体系,进行岩心封堵试验,结果见表 5和表 6。从表 5和表 6可以看出,当废弃钻井液调剖体系的pH值为8.0~9.0时,其封堵性能并没有明显提高;但当废弃钻井液调剖体系的pH值提高至9.5以上时,其封堵性能得到了明显的增强,仅注入0.1倍孔隙体积的废弃钻井液调剖体系,后续注水的最大压力已超过20 MPa,这是因为pH值改变后,会使废弃钻井液调剖体系内的固相颗粒的粒径分布发生变化,可以提高其黏度,从而能够改善其封堵性能。
注浆量/孔隙体积 | 渗透率/mD | 封堵率,% | 最大注水压力/MPa | |
封堵前 | 封堵后 | |||
0.1 | 365.55 | 200.07 | 45.27 | 4.25 |
0.3 | 407.24 | 205.21 | 49.61 | 8.13 |
0.5 | 426.79 | 177.42 | 58.43 | 13.71 |
从表 5和表 6可以看出,提高废弃钻井液调剖体系的pH值,可以增强其封堵效果。
3 现场试验ZC油田投产至今已历时27年,目前综合含水率已经高达95.5%。由于储层整体以正韵律为主,注水开发时多表现为底部高渗带水淹,水窜现象严重,层间、层内矛盾加剧,导致油井含水率上升过快,产量下降,因此在该油田开展了废弃钻井液调剖试验。
2016—2017年,废弃钻井液调剖体系在QK-23井取得了显著的调剖效果,此后进一步优化了废弃钻井液调剖体系,又在QK-11井、Z7B井和CZ14井等井进行了试验,累计注入废弃钻井液10 487 m3,3口井调剖前注水压力为10.7~11.0 MPa,调剖后注水压力为12.3~15.5 MPa,平均注水压力提高4.1 MPa,油井累计增油358.23 t,节约钻井液处理费419万,效益显著,基本情况见表 7。
井号 | 废弃钻井液 | 膨润土+水泥+粉煤灰浆 | 注入压力/MPa | |||||
注入量/m3 | 密度/(g·cm-3) | 注入量/m3 | 密度/(g·cm-3) | 调剖前 | 调剖后 | |||
QK-23 | 1 252 | 1.15 | 698 | 1.07~1.18 | 7.5 | 15.8 | ||
QK-11 | 126 | 1.13 | 190 | 1.05~1.09 | 10.8 | 15.5 | ||
Z7B | 3 170 | 1.05~1.50 | 11.0 | 12.8 | ||||
CZ14 | 5 939 | 1.03~1.10 | 10.7 | 12.3 | ||||
合计 | 10 487 | 888 |
常规堵剂成本为570~600元/m3,废弃钻井液仅为运输费用(62.5元/m3),累计节约63.5万元。废弃钻井液固化对环境有一定影响,且固化处理费用高,废弃钻井液处理费按400元/m3计算,节约废弃钻井液处理费用50.08万元。
3.1 典型井试验QK-23井于2004年6月开始注水,吸水剖面监测显示层间吸水差异较大;2005年9月前注水量为60 m3/d,注水压力为4.5 MPa,9月开展化学药剂调剖,调剖后注水量60 m3/d,注水压力为7.8 MPa;2008年调剖失效,注水压力逐渐恢复至4.5 MPa。
此次调剖拟封堵半径为5.00 m,封堵层段厚度为37.40 m,处理层孔隙度为26%,计算出调剖剂用量为763 m3。
设置爬坡压力为0.3 MPa/d,门限压力为15.0 MPa,初始注入密度1.03 g/cm3,上限注入密度1.09 g/cm3,首先选择注入速度100 m3/d,并加入0.2%CMC+0.3%油酸钠,在加药罐稀释后泵入井内。
注入过程中不断分析调整,累计注入密度为1.15 g/cm3的废弃钻井液调剖体系1 252 m3,注入排量72 m3/d,注入泵压由7.0 MPa升至11.0 MPa。由于废弃钻井液不足,废弃钻井液调剖体系注入量未达到设计预定值,决定用膨润土、水泥和粉煤灰配制调剖体系,注入过程中不断上调密度,将密度调整至1.07~1.18 g/cm3,共计注入698 m3,注入压力升至15.8 MPa,达到设计压力,结束调剖施工,随后转入注水。
3.2 效果评价通过同位素吸水剖面测试可知,QK-23井采用废弃钻井液调剖后原主吸水层吸水比例由52.1%降至14.3%,难吸水层吸水比例由17.6%升至35.7%(见图 6)。从图 6可以看出,采用废弃钻井液调剖体系调剖后封堵了原注水大孔道,提高了注水压力,同时使原来几乎不吸水的层位开始吸水,进而改善了吸水剖面,达到了调剖的目的。
4 结论与建议1) 利用废弃钻井液调剖体系在ZC油田高渗透油藏进行了注水井调剖,实现了注水井大孔道的封堵,改善了注水井的吸水剖面,使原来难动用的剩余油得到动用,提高了采收率;同时, 实现了废弃钻井液再利用,降低了调剖成本,节省了废弃钻井液处理费用。
2) 由于试验条件的限制,该技术研究过程中未能对封堵的填砂管进行调剖深度研究,也未考虑废弃钻井液与地层孔喉的配伍性,建议在现有研究的基础上,考虑上述因素后,建立适合华东地区油藏条件的物理模型,进行进一步研究,以更好地指导现场施工。
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